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DN2400大口徑供水頂管漏點搶修及應急保障措施
發布日期:

  摘要: W市供水主干管DN2400頂管出現漏點,漏點位于城市快速路下,埋深約10m,不具備長時間停水和開挖條件。為避免管道持續滲漏造成道路塌陷等其他次生安全問題,定位、修復漏點等搶修工作刻不容緩。采用Sahara II檢測技術進行漏點分析和定位,漏點修復以及修復過程中采取的應急保障措施等具有參考意義。

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  作者簡介:笪躍武(1974 -),男,江蘇淮安人,本科,高級工程師,現任無錫市水務集團總工辦主任,長期從事水廠生產與管網運行管理等相關工作。
  01.管道漏點概況
  2019年初,在例行巡檢時發現惠暨大道劉倉大橋北側道路旁出現清水滲漏,初步判定漏點位于現有道路下DN2400供水頂管上。

  發生滲漏管道為鋼管,建于12年前。當時此處管道需跨越珍珠、螃蟹養殖塘,采用了頂管施工工藝,頂管全長335 m、管徑2436mm、壁厚25 mm,河床標高為-3.2 m,設計管內底標高為-9.48 m。管道北側為頂管井,南側為接收井,頂管施工設有兩組中繼間,分別位于距北側頂管井176 m和300 m處,頂管段示意見圖1。前兩年因城市發展需要,管道上部新建了城市快速路惠暨大道,目前管道埋深約10 m。

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  圖1 頂管段示意

  該管道是W市主力在供的XC水廠的出廠管段的一段,其位置如圖2所示。XC水廠共有3根出廠管,一根DN2400(與圖2中其他管段無溝通),兩根DN2200;兩根DN2200管道出廠合并后分為一根DN1800往東線方向,另外一根DN2400先往西,再往南后又繼續分為中線DN2000和西線DN1800,也是本次出現漏水現象的管道。
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  圖2 漏點管段及附近閥門位置示意

  據現場預估,管道漏點漏損水量約150 m3/d。漏點現位于城市快速路下,不具備大面積開挖條件,無合適的施工作業面;此外,漏點在供水主干管上,對整個城市的供水調度影響極大;后續的修復工作面臨的施工、安全等不確定因素較多。為避免長時間管道漏損帶來的路面塌陷等一系列次生問題,修復工作刻不容緩。
  面對這一復雜事件,結合現場實際,考慮備用和安全系數,制定搶維修方案,組織專家進行論證。同時,積極與當地交通局聯系,加強路面沉降監測,與相關部門一起對道路情況進行評估,確保道路行車安全。
  02.漏點的定位
  2.1 定位方法
  管道漏點修復工作取決且受限于對管道漏點數量和位置的預判,因此,準確判斷漏點的數量和位置極為重要。因漏點所在供水管道埋深大,且又位于快速路下,傳統人工聽漏技術無法發揮作用,因此,選用了Sahara Ⅱ管網檢測新技術,這是一項基于聲學的無損狀態評估檢測技術,可在不影響管網正常供水運營的狀態下,通過視頻和聲吶對管道漏損部位進行檢測定位。
  典型的Sahara Ⅱ檢測系統配置見圖3。Sahara Ⅱ傳感器經由插入組件進入運行中的管道,插入口直徑不小于100 mm。傳感器通過光纜與地面上的光纜卷筒連接,進入管道后,牽引傘在水流的推動下,帶動傳感器前進。在流速較大且沒有彎管的情況下,單次插入的檢測距離最大可達1.5 km。
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  圖3 典型的 Sahara II 檢測系統配置

  2.2 定位過程
  由于Sahara技術使用有一定的局限性,要求管道不能有角度大的彎頭,并且對管道的流速要求較高,最佳流速0.6~1.5 m/s。為保障檢測工作的順利進行,調整了各水廠的流量分配,保持檢測期間管內流速穩定在0.65 m/s左右。
  另外,由于管道埋深約10 m,超過跟蹤器探測范圍,地面無法接受到需要的信號;同時,由于受檢管道口徑大,該技術的視頻功能明顯受限,無法看清管道具體情況,僅能通過聲波信號分析,根據纜線進入的距離進行漏點位置判斷。
  通過聲譜及同步聲音監聽,在距離插入口132~220 m范圍內聽到漏水聲,經多次線纜回拉測試,最后確定距頂管井172.5m處為漏水聲峰值,提示此處管道有漏點。
  2.3 位置確認
  在管道內部具備作業條件后,安排人員從頂管井處人孔進入,逐段排查管道內部情況。最終確認,在距離頂管井176 m即頂管中繼間頂部位置發現一處漏點,管道其余位置完好。
  以上實踐表明,采用Sahara技術在無法使用定位跟蹤器的情況下,僅通過聲吶檢測和線纜長度估算,也能基本反映管道漏損情況(結果同實際偏差為±5m)。探測結果可為初期搶修方案的制定提供極為有用的信息。
  03.漏點的修復
  由于漏點管道不具備開挖搶修條件,修復方案重點研究非開挖修復。
  3.1 修復方案
  非開挖修復技術總體上可分為局部修復和整體修復兩大類。適用于壓力流供水管道并在國內已有成功案例的非開挖修復技術有:連續式滑動內襯法、緊貼襯里法、軟襯法(原位固化法)、不銹鋼薄板內襯技術、玻璃鋼夾砂管內襯法、橡膠脹圈局部修復法等。
  本次發現漏點的鋼管管道,漏點位于頂管中繼間的位置,如采用上述不銹鋼薄板內襯技術、玻璃鋼夾砂管內襯法、橡膠脹圈等修復方案,相關配件的采購,定制,設備的準備需要較長的時間,經綜合研判分析,決定采用與原有管道材質一致的,鋼板內襯加固的局部修復的方法。
  首先暫時封堵漏點,再在管道內漏點處分段安裝同弧度內襯鋼管,將內襯鋼管焊接在原有管道內部,最后敷設水泥砂漿防腐抹面,完成管道修復工作。其中內襯鋼管采用成品鋼管,在廠內加工成寬200 mm、厚16 mm、外徑及弧度同Φ2 400 mm頂管內徑一致的一圈若干,寬500 mm、厚16 mm、外徑及弧度同
  Φ2 400 mm頂管內徑的1/4圈若干,運輸到待修管道內。
  鋼內襯修復技術步驟:修復管道排水→管道內通風與安全檢測→管道內筑壩堵水→清理泄漏處水泥砂漿→堵漏劑暫時封堵漏點→焊接內襯短管→水泥砂漿防腐施工。
  3.2 修復實施
  實施修復前,排空管道內存水約1.8x104m3,分別在頂管井(北端)透氣井、頂管井(北端)管內、透氣井(南端)管內三處進行排水。對于頂管段,通過管內架泵抽水排出,水量約1600 m3。
  管道水抽干后,在管頂部中繼間處有地下水水往管道內滲漏,水量約1 m3/h。首先采用青鉛敲合漏水處,再對漏點處燒電焊實現暫時止水;同時進行漏點附近的水泥砂漿防腐涂層的清除工作。清除工作完成后,確認漏水點是中繼間前位管與中繼間內封板的閉合焊縫邊,結構特殊,長約600 mm。中繼間內封板內徑小于前位管,從管內觀察中繼間內封板凸出于前位管內壁約40mm,采取了如圖4所示的堵漏及加固方案。
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  圖4 修復方法示意

  由于中繼間內封板較厚,需在封板旁設置兩層墊板,在上面再設置一層墊板,實現對漏點的封堵。該方案需要進行4條焊縫的施工,采用電弧焊焊接工藝,現場多名電焊工輪流工作。
  管內焊接參照《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB 50268—2008)、《工業金屬管道工程施工規范》(GB 50235—2010)、《現場設備、工業管道焊接工程施工質量驗收規范》(GB 50683—2011)相關要求執行,不銹鋼內襯管道焊縫外觀整齊、無氣孔、無未焊透、無裂紋、無焊瘤、無過燒,焊接后進行外觀和無損檢驗。
  焊縫檢測完成后,進行水泥砂漿內防腐施工,參照《城鎮給水管道非開挖修復更新工程技術規程》(CJJ/T 244—2016),城鎮給水管道非開挖修復更新工程的質量驗收符合現行國家標準GB 50268—2008的有關規定要求。非開挖修復更新工程完成后,應進行表觀檢測。當管徑≥800 mm,可采用管內目測。檢測資料應存入竣工檔案。
  管道內防腐完成后,進行管道內垃圾的清運和管道清洗工作。待以上工作完成并檢驗合格后,進行人工蓋板的安裝和恢復正常供水調度準備工作。
  04.應急保障措施
  本次DN2 400大口徑管道的搶修歷時總計36 h,搶修過程中,除部分用戶處于低壓供水,零星片區出現少量黃水,全市管網運行平穩,未對城市的正常用水造成較大影響。
  本次搶修工作的順利實施得益于較高質量的漏點定位與修復工作,同時還離不開搶修前、搶修過程中及后期采取的一系列應急保障措施。
  4.1交通調度
  漏點發現后,公司積極與當地交通局聯系,加強路面沉降監測,及時引導排除路邊滲水;提前進行交通干預,對重點監控區域進行封閉,通告有條件車輛適當繞行,漏點附近路段實施單幅雙向,在漏點修復完成恢復正常供水時才調整至原有交通調度。
  4.2閥門檢查
  實施修復前的排水工作,對于施工需要關閉的閥門,提前再次檢查狀態,確保施工時能正常關閉,為避免由于閥門關閉不到位導致排水工作無法進行,還考慮了擴大停水的備用閥門,確保萬無一失。
  4.3應急調度、區域聯動
  漏點管段主供城市西部用水,日常調度供水區域如圖5所示,水量約26x104m3/d,約占全市總供水的1/5。如直接關閥停水搶修,將嚴重影響城市西部片區居民及生產用水。
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  圖5 W市供水格局與搶修影響范圍

  為減少搶修期間對居民用水的影響,制定了應急調度方案,主要包括兩個方面:①充分利用供水高速通道(大口徑DN2 400清水管道,連通城市主力在供水廠)的轉輸能力,由南部水廠彌補北邊不足的水量;再打開所有往西供水的管道溝通閥門,盡可能減少、減輕用水影響范圍和影響程度。②積極溝通,進行區域聯動;西南部馬山片區離主力在供水廠較遠,屬于供水邊緣地區,日常主要由西線保障供水,應急時可開啟常州往馬山方向的DN500供水管上閥門,實現聯網通水。
  搶修期間,由于部分管路聯絡閥門的動作,利用水力模型提前計算了水流發生變化及反向的管道,對可能出現黃水的零星地區通過消火栓放水等進行處理。
  因應急調度和區域聯動科學到位,西部片區部分正常供水,部分低壓供水(高峰時期下降3~7 m),沒有完全停水區域。區域聯動管道累計轉輸水量17 878 m3,當日西部供水量減少8x104m3/d,不到正常用水的1/3;無用水水質相關投訴。實際受到影響的范圍控制在原有預計中。
  4.4施工安全
  本次管內作業屬于有限空間作業,除日常安全措施,需重點考慮管內通風和用電安全。
  在人進入管內作業前,在管道始末端架設軸流式通風機進行通風,請專業隊伍攜帶專業設備下管檢測管內空氣質量,包括氧濃度與有毒有害氣體含量等。此次作業通風機功率0.75 kW、風量10 000 m3/h、轉速1 450 r/min、全壓200 Pa。管內空氣質量檢測合格后安排下井進入管內開展正式作業。
  由于管道內存水不可能完全排除,為確保施工用電安全,主要采取了以下措施:①220 V電纜及電焊機不進入管內,采用二次線進行管內焊接作業;②管內照明采用充電頭燈及充電野營燈;③管內焊縫磨平采用充電時鋰電池磨光機;④管內維修處筑壩抽水采用12 V低壓1英寸(2.54 cm)水泵。
  本文發表于《中國給水排水》2020年第24期,作者及其單位如下:
  大口徑供水頂管漏點搶修及應急保障措施
  笪躍武,沈海軍,袁君,王瑞,胡淑圓,桑子文
  (無錫市水務集團有限公司,江蘇 無錫214031)
  本文標準著錄格式:
  笪躍武,沈海軍,袁君,等. 大口徑供水頂管漏點搶修及應急保障措施[J].中國給水排水,2020,36(24):140-144.
  DA Yuewu, SHEN Haijun, YUAN Jun, et al. Emergency repair and safeguard measures of leakage points in large diameter water supply jacking pipes[J]. China Water & Wastewater, 2020, 36(24): 140-144(in Chinese).
  來源:中國給水排水 笪躍武,等